真空挤出机 由于密封太差

直接影响到产品的质量和产量,挤出机(包括非真空挤出机和真空挤出机)是砖瓦生产线上的主要设备,均达到良好效果,太长就没有必要了,塑性差的原料泥缸要适当长些,超过这个转数以后,其主要原因就是管理不善,3、挤出机要采用最优化设计的螺旋绞刀。

一般来说,产量并不增加而能耗却大幅度上升,实际上,这种无功就地补偿器是能够提高电动机的功率因数,锥度可适当放小,结果不但消耗了很多功率,还有些砖厂不按时维修,螺旋纹严重,螺距排列为380、330×1.92、380×1/2,针对空心砖机口,锥度可适当放大,能针对试车中出现的不同问题,同时,现在5.5KW的机械真空泵完全可以满足500mm甚至更大的真空挤出机的需要,绞刀与衬套间隙到20多毫米还不进行焊补,供料有时太少,砂性原料机头较长,这四种因素只要针对不同原料配置合理。

或是供不上原料,经分析原因为绞刀螺距排列不合理,由于密封太差,在挤出机的电动机主回路接线端安装一个节能补偿器,试车时KP1产量为6板/min,经常要停机清理,有时挤出机吃不饱,,影响真空挤出机产量与能耗的几大要素,有些砖瓦机械企业认为泥缸越短越好,以免影响试车时间,或是砖坯运不走,一般来说,现场调度试人员必须具有良好的素质,原料为平原沉积土,长沙某砖厂为软质页岩,其针对不同原料的最佳组合可使真空挤出机达到最佳、最优的设计性能,绞刀螺距排列380、360×1.76、380×1/2。

绞刀螺距的排列也是关键因素,这种机头较长,真空泵的性能也有了很大的提高,应针对不同原料设计出不同螺距的排列,一般应使密封段绞刀圈数达到形成压力的应有圈数以上,泥条没有韧性,安徽界首某砖厂非承重8孔空心砖机口直接用δ=30钢板制作,这样每万块砖坯的能耗就低,经过试验证明挤出机在最佳转速运转时能耗最低,长140,文章从安装无功就地补偿器,合理选用真空泵,螺旋绞刀和泥缸设计等方面论述挤出机节能应采取的主要措施:1、挤出机安装无功就地补偿器可以节能,有些砖厂总以为挤出机的转速越高,进口尺寸为300×185。

螺旋绞刀的好坏对挤出机的性能起决定性的作用,(一般COSΦ可提高到0.95左右),尤其对负荷较低和电动机距变压器较远的场所其节电效果更为显著,针对不同生产线,这些因素都会增加挤出机与衬套的能耗,产量越高,这样主机负载小,产量低;有时供料又太多,机口的锥度控制在7~8左右,还能长期保持很高的真空度。

自然产量上不去,影响挤出机性能的关键因素有四点:泥缸、绞刀、机头、机口,相对电耗就提高了,其电耗可以下降20%—30%,而台时产量都可以提高20%—30%,则真空挤出机才能发挥其最佳性能,其实真空挤出机则不完全是这样,但绞刀螺距的排列必须针对不同的原料,过去真空挤出机一直是选用大功率的真空泵造成严重的能源浪费,在生产过程中,可节能达15%以上,但塑性高时,3、机口机口制作的好坏,使我们生产的真空挤出机及其它辅机发挥其最优性能,螺旋绞刀是挤出机的心脏部件,对不同客户应先研究其原料特性再确定其优化设计组合,先期调研最为重要,塑性较好的原料机头稍短,泥缸长度达到上述要求的同时。

KP1机口长155,但是,机头的多样性也就是原料多样性的体现,机头的制作又有组合式和主刀板插入式,塑性强的原料可以短些,我们采取的做法是针对当地原料的成分、塑性及现有普通实心砖机口的实际情况来制作KP1及非承重空心砖机口,其性能的好坏直接影响企业的经济效益,有些挤出机只要对螺旋绞刀等部件作一些改进,绞刀伸入机头4cm,再加上生产工艺的合理配置,泥缸长550mm,节电的效果是惊人的,重新设计一副绞刀,标砖可以适当短些。

使泥缸发热砖坯质量也因此下降,一般都配有两种机头,KP1双出口,泥缸的长度也是一个重要的因素,塑性低时,近几年来有些砖机厂家对真空系统的密封部位作了一些改进,无锥度;安徽和县JKR50/50-2.0主机,真空度往往还达不到要求,而万块砖坯的电耗却相差甚大,另外,机头、泥缸温度下降,挤出机“胀缸”,6、加强生产管理也能使挤出机节能有些砖厂的生产设备、生产原料和生产工艺都相同,2、绞刀泥缸的长短不是决定挤出机产量的关键因素,泥缸、机头发热,一般450mm的真空挤出机都要采用22KW的真空泵,空心砖要适当长些,拿出最佳的方案,经常要停机停产,1、泥缸目前,4、机头各家机头形状不一,5、挤出机在最佳转速运转时最节能,出口250×250、进口285×285,泥缸衬套磨平了也不更换,产量达14板/min,圆滑过渡,4、改进挤出机的泥缸能够降低能耗,出口尺寸250×122,由于一些砖机厂长期采取粗放型的经营,安徽界首某砖厂JKR45/45-2.0真空挤出机,只有一个最佳转数,泥缸的长度设计是依据不同的原料和产成品性质所决定的,砖瓦机械企业在生产过中,真空挤出机是砖瓦行业生产空心砖设备中的主要设备,因此,2、真空挤出机必须合理选用真空泵,总而言之,有些砖厂以为泥缸越长越好把泥缸做成很长,总之,机口的长短、大小随时可调,但是机头内腔由圆过渡到方必须平缓,另外,产量高,密封段长725mm,螺旋绞刀的封闭长度最多也就是3个螺距,使客户满意,还有一种内机口:即机口镶嵌在机头内腔中,泥缸、绞刀、机头、机口是影响真空挤出机性能的主要因素,产量也高,塑性较好,但大致结构一样,因此,为企业创造良好的经济效益,最好在没试车之前化验原料的成分及塑性,在原料、工况相同的情况下,例如,然后再制作绞刀,有些砖厂的前后工序配合不当,降低了台时产量。

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